| 金工分厂通过各种渠道,深挖内部潜力,进行废旧材料的改制利用,盘活了存量资产,降低了生产成本,广开了财源。
今年以来,分厂组织技术人员深入到各库房,对过去长期积压的呆滞金属零件及半成品进行了清理和技术分析,分门别类地确定了利用和改制方案,并在生产计划员、调度员和技术人员的密切配合下,分期分批、有条不紊地进行了呆滞金属零件的改制工作。截止11月中旬,已改制了16个批次的半成品,合格提交了8个批次的零件。
在进行呆滞品改制的同时,分厂还充分利用无氧铜、不锈钢边料和料头等加工金属零件,迄今为止,已生产零件15批次,共计5600余件。
严格控制工装材料的投入,分厂在保证零件质量的情况下,对生产所需的工装,能借用的就借用,能废旧利用的就尽可能改制利用。开关管事业部固封极柱要求加工一批垫块,新投料需用材料30Kg,加工周期约1周,分厂主管技术人员经过仔细研究,利用报废工装的凸模进行改制,当天就完成了任务,既节省了人力,又节省了物力。
严格控制机物料消耗,分厂采取了一系列措施,如压缩物资采购量、尽量延长刃具和刀具的使用寿命、将更换的油压机液压油及导轨油进行二次利用、废旧纸张的再利用等,都收到了较好的节约效果。
在不断深挖内部潜力的同时,金工分厂还积极配合事业部进行零件的改制工作,使一些长期呆滞的导电杆、屏蔽筒等各得其所,各得其用。
从小处着眼,变废为宝,变废为利,金工分厂今年取得了实实在在的好成绩。 |